[an error occurred while processing the directive]
您所在的位置: 东南网泉州频道> 泉州时政> 县市新闻 > 正文

历时近三年 晋江建筑陶瓷企业全部实现“煤改气”

qz.fjsen.com 2013-12-14 10:09  徐占升 来源:东南网    我来说两句

晋江建陶企业:别了,煤气

东南网12月14日讯(福建日报记者 徐占升 通讯员 叶兴灿) 历时近三年,晋江市建筑陶瓷企业于上月底全部实现“煤改气”。建陶业占据重要地位的磁灶、内坑、紫帽等晋江乡镇,彻底告别了烟囱林立、黑烟滚滚的过去。

建陶行业是晋江一大特色产业,曾在晋江经济发展中扮演重要角色。然而,长期以来,该行业在生产过程中使用煤气发生炉,存在高耗能、高污染的问题,对当地生态环境造成不良影响。

2010年底,晋江市委、市政府决定:3年内,该市所有建陶企业要分批次限期淘汰煤气发生炉,实现天然气替代,对逾期未完成签约和能源替代工作、环保措施落实不到位的企业,坚决给予断电、吊销相关行政许可及营业执照乃至停产、停业处罚。

去年底,首批73家建陶企业,除14家改造拆迁、自动停产外,其余的已全使用天然气;今年11月底,第二批、第三批共计99家陶瓷企业,除4家自然倒闭外,其余的已全切除煤气供气管道,改用天然气。目前,晋江建陶企业天然气实际用气量已达265万立方米/日。

对企业而言,废除煤气发生炉改用天然气,生产成本直线上升。加之房地产不景气,市场对建陶产品需求疲软,企业倍感压力,有的在“煤改气”大潮中倒下了。

磁灶商会会长、美胜建材实业有限公司董事长吴声团透露,他的公司生产1平方米的外墙砖,若采用传统的水煤气,能耗成本约1.8元,而烧天然气,成本约3.9元,两者相差约2.1元。一条标准规格的生产线,每天大约可产1.5万平方米的陶瓷产品,以每平方米增加2.1元燃料成本算,一条生产线每天就要多付约3.15万元的燃料成本。

“虽然‘煤改气’增加了生产成本,但从节能减排及产品质量来看,采用天然气是大势所趋。”吴声团说。

业内人士认为,建陶企业要通过技术改造、开发新产品、提升产品附加值,来应对“煤改气”带来的生产成本压力。而部分在“煤改气”中先行一步的企业,逐渐摸索出一些经验。

早在2009年,福建华泰集团有限公司便主动“煤改气”,虽然成本提高了,但通过节能和改进生产工艺,公司成功由一家低水平瓷砖生产企业转型成高科技建陶龙头企业。晋江万利瓷业公司,在“煤改气”后调整发展策略,进行技术配方调整,加强管理,并将原来的普通厚度外墙砖生产,部分转为超薄砖生产,缓解了成本压力。

采访手记>>>

升级·多赢

晋江建陶行业从最早的烧煤,到烧油,再到水煤气,直到现在的天然气,终于进入清洁能源时代。

每次能源改革浪潮都是一次洗礼,都有一部分建陶企业被淘汰出局。可喜的是,晋江绝大多数建陶企业都跨过了这坎。

在彻底完成“煤改气”后,它们又站在新的起点上,面临着国家节能减排政策、被天然气推高的生产成本等压力,谁能顺应潮流,转型升级,谁就能尽早迎来经济效益、社会效益与环境效益等多赢的新天地。

责任编辑:陈小妮
相关新闻
相关评论
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]